数字化是我们新的战场

杜煜在组织渣油加氢装置I系列停工操作。 图片由受访者提供
讲述人:杜煜 辽阳石化油化部加氢联合装置区主任
本报见习记者 胡潇文 整理
我叫杜煜,是一名90后党员,现任辽阳石化公司油化部加氢联合装置区主任。我2013年走出校园就进入辽阳石化,一步步成长为装置区负责人,加氢装置的每一条管线、每一台设备,都已融入我的职业生涯。
我所在的加氢联合装置区是炼油的重要一环。原油经过蒸馏,剩下最难处理的是减压渣油。我们把渣油通过加氢,给催化裂化装置“喂料”,让它产出更多汽油。简单来说,就是实现原油的“吃干榨净”,这也是传统石化行业节能减排、提质增效的具体实践。
干我们这行,安全是天。加氢装置的工作环境需要高温高压,风险时刻存在。两年前,值班室的对讲机里传来紧急呼叫,我与工友在30秒钟内冲上26米高的罐顶,将安全阀副线全部打开,使设备压力恢复正常。2023年装置大检修期间,我连续48天吃住在单位,带领团队开创了中石油渣油加氢装置双系列同时换剂的先河。
党的二十届四中全会提出,建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基。这为我们一线产业工人指明了方向。我们深知,壮大实体经济,不仅要实现技术创新,还要实现管理创新、优化改造,要在每天的操作中“抠”出效益。比如装置里要用除氧水,一吨的成本是60元。我就琢磨,能不能用成本更低的水替代?从用5吨凝结水开始试,慢慢摸索,一点点替换。现在,我们用净化水和凝结水完全取代了除氧水,成本降到两三块钱一吨。光这一项,效益就非常可观。
面对过热低压蒸汽并网压力高的隐患,我和团队想办法“疏通后路”,把多余的蒸汽引到其他装置上,实现节能减排,一年又省出几百万元。现在,我们在琢磨新氢压缩机“一拖二”的优化,如果能实现,还能省下一大笔钱。这些改进都不是惊天动地的,但就是这一点一点地“抠”,聚沙成塔,成了实实在在的效益。
这些年,通过优化改造,我们实施的加氢渣油热料直供项目每年可创效638.4万元、过热低压蒸汽系统改造每年可创效600.9万元、凝结水取代除氧水回用项目每年创效735.84万元,好点子一一变成了真金白银。
如今,数字化是我们新的战场。辽化的数字中控室里,大屏幕上不再是抽象的图表,而是成百上千个跳动的数据点,每一个对应着现场塔罐、管线的温度、压力和液位,这就是生产的“眼睛”和“耳朵”。屏幕上有几千个参数,任何一个异常波动都可能指向事故苗头。
之前,我们都是人工核对机泵运行情况。如今,我们给关键机泵装上在线监测系统,设置贴身的“心电图”,一有早期故障征兆就能预警,让我们能够跑在风险前面。
钢铁塔林,管线纵横,装置机器的轰鸣声总能给我最大的成就感。站在“十五五”的新起点,我将继续带领团队,围绕新氢机运行流程开展系统性优化和技术攻关,推动数字化、智能化技术在一线落地,提升能源利用效率与装置运行稳定性,为辽阳石化向智能化、绿色化、融合化发展贡献力量。
记者感言
转型期驾驭好“两条线”
在辽阳石化的钢铁塔林中,杜煜的肩头扛着两条截然不同的生产线。
一条是物理的、轰鸣的。高温高压,管线纵横,需要凭借多年的经验听声辨位,在热油喷溅的危急时刻果断处置。这是传统工业力量的坚实基底,是老师傅们倾囊相授的技艺场。
另一条是数字的、跳动的。大屏幕上,千百条生产曲线不断变化,需要从细微波动中见微知著。这是智能转型的未来图景,是数据的战场。
杜煜的故事,正是这两条线交织、融合的生动缩影。时代的变迁让产业工人拥有了新的职业内涵。在产业升级的背景下,企业对人的能力升级提出了更迫切的要求。杜煜的拼,有执着守护,也有对数据的敏感。他帮助老师傅拥抱技术,把数据转化为经验,是转型中的突破点。新时代的工匠需要能够驾驭“两条生产线”的综合能力。我们期待,有更多年轻的“杜煜”扛起担当,走在前列。
(胡潇文)
责编:周艺凝
审核:刘立纲
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